管樁生產(chǎn)企業(yè)往往按一定批量購進(jìn)鋼棒,一般不能在短時間內(nèi)用完,由于車間內(nèi)蒸汽的存在,使得濕度較大,存放時間較長鋼棒表面就會產(chǎn)生銹蝕,尤其是盤料的 外幾層鋼棒,銹蝕嚴(yán)重的鋼棒對鐓頭質(zhì)量影響很大,這是因為銹蝕層會大大增加鋼棒表面與夾具的接觸電阻,而采用正常參數(shù)鐓頭時,加熱電流就會減小,造成“冷鐓”,而隨著盤料內(nèi)層鋼棒銹蝕的減輕或消失,接觸電阻恢復(fù)正常,這就是操作人員所說的鐓頭機工作不穩(wěn)定的主要原因,而實際上并不是鐓頭機本身的問題,而是鋼棒表面電阻值發(fā)生變化而導(dǎo)致的。人工鐓頭時,可以通過調(diào)節(jié)鐓頭機工作參數(shù)補救,但隨著自動切斷鐓頭一體機的應(yīng)用,人工補救顯然已不適宜,所以在圓鋼切斷機上加裝除銹裝置就很必要了。很多業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心自動鐓頭質(zhì)量不穩(wěn)定,其主要是由鋼棒表面銹蝕導(dǎo)致鐓頭質(zhì)量波動造成的。除銹后的鋼棒不僅可以獲得穩(wěn)定一致的鐓頭質(zhì)量,在隨后的滾焊過程中也同樣可起到提高焊接質(zhì)量的作用。
如何延長切斷機的使用壽命